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长螺旋钻孔管内泵压混合料CFG桩施工探究

2018-8-10 10:15:45      点击:
化学泥浆旋挖钻机泥浆长螺旋钻孔管内泵压混合料CFG桩施工工艺是国家“九五”攻关项目,现以广泛用于应用于各类工程的地基处理和加固,本文借鉴成功先例并结合新建石武客运专线工程,探究长螺旋钻孔管内泵压混合料CFG桩施工工艺及施工中应注意的问题,以供参考。
  前言
 
  随着铁路客运专线建设高潮的来临,CFG桩与褥垫层复合地基施工技术已在铁路客运专线得到使用。长螺旋钻孔管内泵压混合料CFG桩施工工艺是由长螺旋钻机、混凝土泵和强制式混凝土搅拌机组成的施工体系,其中,长螺旋钻机是该工艺设备的核心部分,该工艺是国家“九五”攻关项目,经大量的工程实践,施工设备和施工工艺已趋于完善。下文结合实际工程,总结出长螺旋钻孔管内泵压混合料施工CFG桩施工工艺和在施工过程中应重点控制的技术、质量问题及施工过程中质量监控的要点。
 
  1.工程概况
 
  新建石武客运专线DK734+993.69~DK737+960.12段路基原地貌属于属风积砂丘,工后沉降不满足无碴轨道设计要求,基底处理设计采取CFG桩复合地基,桩长总约40万米,为便于组织平行作业,保证质量进度要求,共投入6台长螺旋钻机快速高效的完成了CFG桩施工。
 
  2.工艺特点
 
  长螺旋钻机具有成孔效率高、质量好、无振动、无冲击、无噪声、无污染及机械化程度高等优点,我作业处采用长螺旋钻孔管内泵压混合料CFG桩施工工艺,并在不断总结经验,完善施工工艺的过程中形成本工法。此工艺特点:施工工艺完善、简便,可操作性强;施工质量能够得到很好控制,满足设计及验收标准的要求;进度稳定,控制措施完善,工期保障性强,同时长螺旋钻机适用于下卧地层为粉细砂土层的地基处理。施工机械化程度比较高,对位较精确,成孔率高,不会产生塌孔,可以实现成孔、成桩一次完成,对于地层水位高低没有影响,因此适合于复合地基的处理。
 
  3.长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩施工工艺
 
  3.1工艺流程
 
  图1工艺流程图
 
  3.2材料要求
 
  (1)水泥采用强度等级32.5及其以上的硅酸盐水泥,质量优良,新鲜无结块。
 
  (2)粉煤灰采用细度不大于45%的Ⅱ级或Ⅱ级以上的粉煤灰。
 
  (3)碎石采用粒径为9~16mm的坚硬碎石或卵石,含泥量不大于1%且应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53的规定。
 
  (4)砂采用中砂或细砂,含泥量不大于3%。
 
  (5)外加剂和掺和料、缓凝剂、粉煤灰等均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定.严格按照配合比配制混合料,混凝土坍落度宜为160~200mm。
 
  3.3施工准备
 
  (1)成桩试验:施工前要选择具有代表性地段进行成桩工艺性试验,以复核地质资料以及设备、工艺、施打顺序是否适宜,确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间、拔管速度等各项工艺参数,如不能满足设计要求,应调整桩间距、配合比、填料量等施工参数,重新试验或修改施工工艺设计。
 
  (2)按施工平面图放好桩位,施工中为了避免漏桩,打桩前先按桩位预埋桩尖,并在桩尖上编号。
 
  (3)混合料的配比:施工时,混合料的配比对桩的质量有很大的影响,施工时先进行试验选择最佳配比,混合料搅拌必须进行集中拌和,按照配合比进行配料,每盘料搅拌时间按照普通混凝土的搅拌时间进行控制。一般控制在90~120秒,具体搅拌时间根据实验确定,电脑控制和记录。混合料出厂时塌落度可控制在180mm~200mm。
 
  3.4施工工艺
 
  3.4.1施打顺序
 
  施打顺序与土性及桩距有关,在软件土中,桩距较大时可采用隔桩跳打,在饱和的松散的粉土中施工,如果桩距较小,不宜采用隔跳打方案;连续施打可能给桩造成的缺陷是桩被挤扁或缩颈,如果桩距比较大,混合料未初凝,连打一般较少会发生桩完全断开的情况;隔桩跳打,先打桩的桩径较少发生缩小或缩颈现象,但土质较硬时,在已打桩中间补打新桩时,已打的桩可能发生被振裂或振断;对满堂布桩,无论桩距大小,均不宜从四周转圈向内推进的施工,因这样限制了桩间土向外的侧向变形,容易造成大面积土体隆起,断桩的可能性增大,本工程采用从中心向外推进的方案,在遇到新打桩的振动对结硬的已打桩的影响时,采用螺旋钻机预引孔的措施,成功减少了沉、拔管时对桩的振动力。
 
  3.4.2钻机就位
 
  钻机就位后,使钻杆垂直对准桩位中心后固定钻机,调整钻机液压脚,保证了钻机水平确保CFG桩垂直度偏差不大于1%。现场控制采用在钻架上挂垂球的方法测量该孔的垂直度,在每根桩施工前,工程的现场工程技术人员都进行了桩位对中及垂直度检查,在确认满足要求后开钻。
 
  3.4.3钻进成孔
 
  钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触地时,启动马达钻进,先慢后快,然后匀速钻进,避免形成螺旋孔,同时检查钻孔的偏差并及时作出纠正。在成孔过程中发现了钻杆摇晃或难钻现象,相关工程人员放慢了进尺,防止桩孔偏斜、位移和钻具损坏。在钻孔过程中,做好了记录,进入地基持力层时记录钻压电流值,根据钻机塔身上的进尺标记,成孔到达设计标高时,停止钻进。
 
  3.4.4灌注及拔管
 
  钻孔至设计标高后,停止钻进,提拔钻杆20~30cm后开始泵送混合料灌注,每根桩的投料量不小于设计灌注量。当钻杆芯充满混合料后便开始拔管,在此过程中保证了连续拔管。混合料灌注过程中保证了钻头矛尖始终埋在混合料中1m左右,以防断桩,混合料泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度宜控制在2~2.5米/分钟。连续进行成桩过程,防止缩径和断桩的现象出现。
 
  4.施工中的常见问题及解决方法
 
  4.1堵管
 
  堵管直接影响CFG桩的施工效率,增加工人劳动强度,造成材料浪费。特别是故障排除不畅时,使已搅拌的混合料失水或结硬,增加了再次堵管的几率,给施工带来很多困难。因此应根据不同的原因及时排除故障,采取合理的措施减少堵管次数。例如控制混合料的配合比和混合料的搅拌质量;经常进行设备的检修,保证设备正常运行等。
 
  4.2窜孔
 
  在饱和粉土、粉细砂层中施工常遇到这个问题,钻杆钻进过程中叶片剪切作用对土体产生扰动;土体受剪切扰动能量的积累,使土体发生液化。工程实践证明,被加固的土层中虽有松散粉土、粉细砂,但没有地下水,施工中没发现有窜孔现象;被加固的土层中有松散粉土、粉细砂,有地下水,但桩距很大,每根桩成桩时间很短,也很少发生窜孔;只有在桩距较小,桩的长度大,成桩时间长,成桩时一次移机施打周围桩数量过多时才发生窜孔。因此应该控制好桩距和桩的长度,尽量缩短成桩的时间。
 
  4.3钻头阀门打不开
 
  当钻头构造缺陷、桩端落在透水性好、水头高的砂土或卵石层中时,会出现此问题;可采用改进阀门的结构型式或调整桩长令桩端穿过砂土,进入粘性土层的措施来避免这一情况发生。
 
  4.4桩体上部存气
 
  主要是施工过程中,排气阀不能正常工作所致;为杜绝桩体存气,必须保证排气阀正常工作;施工过程中,要经常检查排气阀是否发生堵塞。若发生堵塞必须及时采取措施加以清洗。
 
  4.5先提钻后泵
 
  这样操作会出现下列问题:有可能使钻头上的土掉进桩孔,当桩端为饱和的砂卵石层时,提拔30cm易使水迅速填充该空间,泵送混合料后,混合料不足以使水立即全部排走,桩端处的混合料可能存在浆液与骨料分开现象。两种情况均会影响CFG桩的桩端承载力的发挥。因此应该使用足够的混合料排走砂卵石层内的水。

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